旋铆开裂技术咨询

提问时间:2013-09-22
提问者: 曾智深
阅读量: 4154
问题详情 |
[br]我司开发了一款汽车阀杆,尾部需要铆压,铆压方式为旋铆,压力3.75Bar。铆接高度由3mm铆压至1.5mm,旋铆后有毛刺,以下是相关信息:[br]1、材料为B-SWRCH10A(线材硬度63HRB)。[br]2、成型方式为小杆强束(产品成型后小杆尾部103HRB),线材φ6.3,小杆φ4。[br]3、尾部很平整,无毛刺开裂现象。[br]4、将小杆部分切下来进行冷顶锻试验,锻压比达到80%无明显裂纹。[br]因该产品由KD切换为国产,所以没办法改变旋铆参数,请教各位专家是否有其他改善方案?[br]在线等候答案或Q1066641,谢谢![br]铆压后照片[br][img]http://www.chinafastenerinfo.com/gb/am/upload/2013/9/201309221542244296.jpg[/img][br]装配图:[br][br][img]http://www.chinafastenerinfo.com/gb/am/upload/2013/9/201309221542437424.jpg[/img]
全部回复 共 11
孟武功 专家
调整硬度也可以它不只是变形量,也可以是热处理哪,热处理的方法就更多了,是不是。
2013-09-30 03:09 本答案得分:3 0
曾智深
台阶要求很高,现在的线径是6.3,最多只能改到5.8左右,再小台阶尺寸就不稳定了。50条效果可能不大明显。
2013-09-30 11:09 本答案得分:3 0
孟武功 专家
哦,细看看照片吧!不妨把变形量选小点,小头硬度小一点也许会好一些了
2013-09-30 10:09 本答案得分:3 0
阎振中 专家
侧面有很多类似脱落的氧化皮,这与线材拉丝时,相应的工艺没有到位,氧化皮及疏松层没有清除干净有关。
2013-09-30 09:09 本答案得分:3 0
曾智深
KD件尾部硬度106HRB,与我司产品基本一致,之前有试过退火处理,因为除了尾部外台阶处也要铆压,如果太软的话台阶铆压时会卡死。
2013-09-27 03:09 本答案得分:3 0
李斌斌
建议最后做一次退火。有进口件的样品吗?测测尾部硬度
2013-09-27 02:09 本答案得分:3 0
曾智深
客户要求材料硬度61-66HRB,强度340-380MPa,断面收缩率70%以上,对产品性能未要求,成型工艺为强束,所以尾部硬度被提高至103HRB。
2013-09-26 09:09 本答案得分:3 0
李斌斌
103HRB ~ 24HRC(如果用这个硬度材料打螺丝,???). 客户要求硬度多少
2013-09-25 01:09 本答案得分:3 0
孟武功 专家
有没有脱碳剖形在显微镜下很容易查得出,把多因素分开用不了多少产品就可以解决,
2013-09-24 04:09 本答案得分:3 0
曾智深
孟工,您提到的模具是指铆头吗?下面的图片是铆压后的侧面照片,平面无裂纹,但是侧面很多类似脱落的氧化皮,还有一些披风。现在零件分别寄去波兰和印度进行分析。我个人认为有两方面原因,材料可能脱碳以及铆压压力太大,但是还在验证中。各位专家是否有其他方面的思路,能否指导一下,谢谢!http://www.chinafastenerinfo.com/gb/am/upload/2013/9/201309241033077390.jpg
2013-09-24 10:09 本答案得分:3 0
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